本文由王海生发表在《煤炭加工与综合利用》期刊上,原标题为“ZM矿物高效分离机除尘工艺的应用实践”。本平台选用时内容有删减,配图根据内容斟酌选取。在此,对文章作者表示感谢。
东欢坨矿井隶属于开滦(集团)有限责任公司,是车轴山煤田开发建设的一对矿井。目前矿井生产能力达到4.5Mt/a。东欢坨选煤厂原有复合式干选系统建于2014年3月,主要分选大于50mm粒级原煤。由于矿井生产能力加大,原干选系统的除尘系统出现了处理能力低、除尘效果减弱等问题,为此,在充分调研的基础上,引进了ZM600矿物高效分离机。
原煤通过入料胶带进入给煤机,给煤机给入风选床进行分选,分选出精煤、中煤、矸石3种产品;精煤与原煤分级筛的筛下物混合调控煤质,精煤包含风选床直接分选出的精煤产品和除尘器收集的煤粉,掺入精煤提高回收率,中煤则可根据煤质变化,通过中煤胶带输送机机头刮板运输机卸料孔的开闭选择中煤回掺或回选,矸石通过排矸口进入矸石胶带直接运输至矸石棚落地。
循环风系统是闭路循环,通过启动鼓风机后产生风压;主风阀控制保护风机启停,分风板调节进入筛床下各风室的风量。循环风透过分选床板,通过吸风罩进入重力沉降室预先除尘,然后进入旋风除尘器二次除尘。旋风除尘器的出风管与鼓风机进风管相连,形成闭路循环。风力系统的另一路为外排风系统,通过启动引风机产生负压,外排风通过吸风罩进入重力沉降室,然后均匀进入2台布袋除尘器进行除尘,经过除尘器净化后的外排风排至车间外大气中。
东欢坨选煤厂ZM干选系统重力沉降室作为预除尘设备,分别安装在旋风除尘器和布袋除尘器之前,将系统循环风和外排风中的粗颗粒粉尘和部分塑料白色垃圾沉降排除,起到预排粉尘和稳定风压、风量的作用,同时也可保护设备,减小粉尘对风机叶轮部位等设备的磨损,延长设备使用寿命。
为提高沉降室除尘效率,ZM600矿物高效分离机在沉降室内加装了垂直挡板和皮帘,在保证沉降室气体流速的前提下,通过改变气流方向,迫使惯性较大的粉尘,来不及同气体一起改变方向,而与挡板和皮帘接触,失去继续飞行的动能,从而沉降到收集槽中,同时延长了粉尘的通行路程,使粉尘气流在重力作用下的沉降时间变长,提高了沉降效果,并且气体在改变方向的角落位置会产生一些小股涡旋流,尘粒受到离心作用会被富集,且与气体分开,沉降下来。
ZM600矿物高效分离机通过加装重力沉降室,可以起到预先除尘的作用,降低旋风除尘器的入风粉尘浓度。实践证明:ZM600干选系统使用重力沉降室之后,预除尘效率为60%,降低了进入旋风除尘器和布袋除尘器的粉尘浓度,减轻了旋风除尘、布袋除尘的除尘压力。
通过对比,ZM600矿物高效分离机重力沉降室的预先除尘可以有效降低进入除尘器的入风粉尘浓度及白色污染物,减少风选床板开孔堵塞次数,降低循环风对鼓风机叶轮及风道的磨损程度,保证干选机正常运转,使外排风更符合环保要求。
ZM600矿物高效分离机在每个单元增加一套布袋除尘器,采用双布袋除尘器,捕获粉尘微粒可达0.1μm,并且加大了布袋除尘器的处理能力,使系统风压始终处于稳定的负压状态,车间内无溢风现象,保证了外排风粉尘指标小于2mg/m3,满足了环保要求。
为充分利用布袋除尘器的处理能力,在矸石胶带卸料点增加了吸风装置。经管路将卸料点次生粉尘收集至外排风沉降室进行沉降,在引风机产生的负压风作用下,次生细颗粒粉尘通过布袋除尘器集中处理,从而进一步降低了干选车间的粉尘浓度,提高了车间环境质量(空气粉尘指标要求小于10 mg/m3),消除了粉尘爆炸的危险性。下表为干选主厂房各点粉尘浓度实测结果。
通过实验发现,煤粉尘颗粒小,密度低,有疏水性,但疏水性不强,通过充分加湿搅拌后可消除扬尘现象。为此,在布袋除尘器的螺旋卸料器下方加装双轴搅拌机,对煤粉进行加湿搅拌。此系统分为双轴搅拌机和清水喷雾两个部分。清水喷雾部分主要由接管、接头及喷嘴组成,喷嘴采用不锈钢雾化锥喷嘴,布置在搅拌机机壳内部上方,沿螺旋轴轴向排列,使喷出的水雾形成雾帘,以利于物料的充分润湿。煤粉搅拌机是利用装有叶片的两个呈对称状的旋转轴旋转,搅拌运输物料。搅拌、清水喷雾与卸料装置通过远程集控系统连锁运行,开启搅拌装置连锁开启的供水管路电磁阀,并且根据煤粉量来控制喷雾量,使物料水分适中,从而有效降低次生粉尘量。
ZM600矿物高效分离机原设计为启车即启动布袋除尘器进行清灰,胶带输送机在转运时只有煤粉一种产品,造成了转载点次生粉尘爆发现象。通过对现场试车生产的调研,对系统启车软件程序进行了优化,延时启动清灰系统,在干选系统带料运行之后再启动清灰系统,使精煤在运输和转载过程中覆盖部分粉尘,从而降低次生粉尘浓度对整套运输系统的影响。